在數控機床維修的過程中,經常出現與換刀相關的故障,根據其結構特點及換刀動作過程,歸納刀庫及機械手兩大方面常見故障現象、產生原因與采取措施如下。
?。?)刀庫故障。
?、俪R姽收?:刀庫不能轉動??赡茉颍弘妱訖C軸與蝸桿軸的聯軸器松動;變頻器故障,電動機不得電;接近開關或磁簧開關故障;PLC無輸出控制,或PLC有輸出但接口板中的繼電器失效;氣壓低。常用措施:檢查調整聯軸器;檢查變頻器的輸入、輸出電壓是否正常;通過PLC的IO監控畫面檢查IO狀態,調整或更換接近開關或磁簧開關,檢查或更換繼電器;調整氣壓達到規定值。
?、?常見故障2:刀盤定位不準??赡茉颍弘妱訖C剎車器磨損。常用措施:調整電動機剎車器中調節螺釘。
?、鄢R姽收?:換刀位刀座在倒刀時不正常??赡茉颍簹鈮翰环弦?、止動螺絲松動、氣缸損壞、倒刀電磁閥接觸不良或損壞、刀具超重或超長。常用措施:調整氣壓到符合要求、鎖緊止動螺絲、更換氣缸、檢查電磁閥接點或更換元件、更換刀具。
?、艹R姽收?:刀套上下不到位??赡茉颍喊惭b調整不當或撥叉位置不正確、限位開關安裝不正確或調整不當,造成反饋信號錯誤。常用措施:檢查、調整撥叉或限位開關位置,或更換元件。
?、莩R姽收?:倒刀時刀具掉落??赡茉颍旱短變葟椈蓨A力不夠或不能正常復位、刀柄和拉釘的距離不正確。常用措施:調整或更換元器件。
?、蕹R姽收?:刀套破裂??赡茉颍旱短孜炊ㄎ磺坝械沟秳幼骰蛭椿匚磺暗侗P轉動、裝入刀具時撞壞。常用措施:調整刀盤定位近接開關或倒刀氣缸磁簧開關位置、更換刀套。
?、叱R姽收?:電動機燒壞??赡茉颍弘娫慈毕嗷螂妷翰徽_、剎車燒壞、刀具超重、組件不能運轉。常用措施:檢查接觸器接點是否損壞、電源是否缺相及電壓等級是否匹配;檢測剎車器線圈是否損壞、接地是否正確;檢查刀具質量是否超過允許值;檢查刀套滑動部位是否順暢。
?。?)機械手故障。
?、俪R姽收?:刀具夾不緊,時常掉刀??赡茉颍嚎ㄗ椈傻膲毫μ?、彈簧后面的螺母松動、機械手卡緊鎖不起作用、刀具超重。常用措施:擰緊彈簧后螺母、調整或更換卡緊鎖、更換彈簧、更換刀具。
?、诔R姽收?:刀具夾緊后松不開??赡茉颍嚎ㄗ椈蓧汉线^緊,卡爪縮不回。常用措施:調松螺母或更換彈簧,使上限載荷不超過額定值。
?、鄢R姽收?:刀具交換時掉刀??赡茉颍簱Q刀時主軸箱沒回到換刀點或換刀點漂移;機械手抓刀時沒有到位就開始打刀或拔刀、刀臂及刀具的夾刀點不正確,打刀缸松拉刀位置不準確,打刀缸壓力不夠,松刀不正常、刀具太重、刀臂變形。常用措施: 應重設定換刀點;校正夾刀點、調整打刀缸松刀行程、調整壓力值、檢查刀具質量、更換刀臂。
?、艹R姽收?:刀臂不回位??赡茉颍弘娐方佑|不良、無夾刀或松刀信號、刀臂彎曲。常用措施:執行手動換刀,檢查是否電路故障;用PLC監看夾刀或松刀信號,調整近接開關位置、調整或更換刀臂。
4.維修實例
?。?)案例1。
故障現象:加工中心VMC1000C換刀時出現主軸掉刀故障。
故障診斷與排除方法:
?、贆z查機械手手臂上兩個卡爪的彈簧及附件,沒有發現異常,說明機械手夾持刀具沒有問題。
?、诓痖_主軸檢查碟簧能否對刀具夾持緊固,發現碟簧完好。
?、鄞蜷_PLC的I O監控畫面,反復按壓主軸刀具夾緊到位行程開關,發現其“0”、“1”狀態與實際動作不一致,說明該行程開關有問題, 更換后故障排除。
?。?)案例2。故障現象:加工中心BX-110P機械手取送刀具時不能縮爪。
故障診斷與排除方法: 打開PLC的IO監控畫面,發現相應的限位開關沒有壓合;調整其位置后,機床恢復正常。但一段時間之后,再次出現此故障,檢查限位開關沒有松動,但卻沒有壓合,進一步檢查發現液壓缸拉桿頂端鎖緊螺母的緊固螺釘松動,致使液壓缸伸縮的行程發生了變化;調整鎖緊螺母并擰緊緊固螺釘后,此故障排除。